atox50立磨提产降能
摘要:ATOX50生料立磨系统的设计能力420 t/h,实际仅370 t/h左右,生料工序电耗16.5 kWh/t.进磨石灰石粒度偏大且均匀性不好、易磨性差、磨内物料内循环量大、设备生料立磨本身在每个工艺环节有很多节能的方法,包括降低磨机本体电耗、辅机电耗及其他低压用电,立磨系统的负荷主要是磨机主电动机和循环风机,其用电负荷达到立磨系统总电耗的70%
立磨中控操作知识要点 我厂立磨为丹麦史密斯(F.L.)公司生产的ATOX50立磨,共有3个圆柱形墨辊,相互成120°分布,相对磨盘垂直安装,三个磨辊由架上三个改造过程中主要通过上述几个方面性能优化设计,实现煤立磨的提产降耗,改造内容包括:选粉机优化改造、液压加载系统改造导流环、旋转风环改造 一选粉机优化改造:1、选粉机为动态选
非凡立磨原配置的选粉机转子转速偏高,选粉面积偏小,处理能力不足,造成分级效率低,内循环量大,存在物料过粉磨现象喷口环导流板角度偏大,风速高,导致其运行阻由于出磨温度对磨内物料量的反应非常及时,在磨机稳定粉磨一段时间后,如发现出口温度持续降低,我们可以初步断定此时磨内存料过多当选粉机电流下降,斗提、气泵
"磨的出"是指煤立磨研磨能力要足够 "送的上"是指煤立磨磨内通风将研磨后物料输送到选粉机分选的能力的能力要足够。 二、液压加载系统改造: 更换为加强型液压缸及配套蓄能器,更2、原料制备和煤粉制备二个生产环节均采用立磨。立磨的明显优点是占地面积小、操作简单和降低能耗。该生产线中,原料制备选用小时产量420t/h的atox50立磨,煤粉制
"磨的出"是指煤立磨研磨能力要足够 "送的上"是指煤立磨磨内通风将研磨后物料输送到选粉机分选的能力的能力要足够。 二、液压加载系统改造: 更换为加强型液压缸及配套蓄能器,更改造效果证明,高效低阻选粉机技术、粗颗粒预分离技术和旋风筒优化技术等措施对LGM系列立磨的提产和降耗有效。 0引言 禹州市锦信水泥有限公司拥有一条4500t/d预分解窑水泥熟料
经过实施提产措施和改造喷口环,立磨电流稳定在120~140A,立磨振幅明显减小,磨机吐渣量减小且均是20mm以上较大的颗粒,料层厚度稳定在80~90mm,磨内压差由原来7800Pa降低到7100Pa,为立MPF1814立磨煤磨降低80μm筛余及提产 孟鑫森 【摘要】:<正1存在的问题我公司二线为2 500 t/d生产线。煤磨车间配有一台由沈阳重机生产的MPF1814立式煤磨,配SLS2
生料立磨系统提产降耗的措施水泥网 Ccement 1.1 关注立磨故障停机及停机原因 分析 通过对立磨停机原因进行统计分析,发现立磨经常因石灰石块大、配料站结堵而断料导致立磨客户二线ATOX50立磨2019年8月27日到9月11日检修期间RARLVT50选粉机更换了笼型转子。检修完毕开磨后发现选粉机电流明显升高,具体情况如下: 更换转子之前选粉机
水泥厂提产增效实测数据出炉! 为贯彻落实国务院《"十四五"节能减排综合工作方案》,加快推广水泥行业节能减排技术,促进节能降碳减污增效,推动水泥行业绿色高质量发展,湖南昌迪环境当下,降本增效成为水泥企业的重要目标。智慧水泥了解到,立磨提产降耗改造是目前水泥厂技改的项目。该项技改主要包括三个方面:选粉机改造、喷口环改造、磨
例如,2003年十月份某厂ATOX50立磨大修前,该磨已运转到后期,磨辊磨盘的衬板磨损非常严重,以致出现了很深的沟。在这种情况下,出口温度下降1ºC料层会变厚,压差增高,排泄量变大,磨机电流升高,然后立磨系统改造后,台时产量提高显著,电耗降幅较大,取得了良好的效果,达到了提产降耗的目的。2014年水泥立磨生产技术及产品性能见表2和表3。 6结束语 影响立磨产量的因素很多,要认真细
2、提产的措施及效果 (1)操作技巧 适宜料层厚度。立磨机采用料床粉碎原理,稳定的料层是立磨机持续稳定工作的前提。料层太厚,粉磨效率低,电流高。料层太薄,容易引起机械振动。45油泵,现货MAAG齿轮泵NP45/45油泵 水泥立磨润滑油泵,3GR100 2三螺杆泵 川润稀油站低压螺杆泵 立磨液压润滑油泵,3GR70 2W21水泥窑炉窑头点火泵 立磨稀油站低压三螺杆泵,3GR30 4W2水泥窑炉窑头点火