转炉钢渣的计算
河北文安一钢厂发生巨响官方回应系钢渣遇水放炮 新浪财经
2015年8月23日 通报称,8月23日12时35分左右,文安县新钢钢铁有限公司炼钢厂3#转炉在倒炉出渣过程中钢渣(1400℃高温)落入渣坑中放炮。经查系员工违章造成 
还原铁法重构钢渣及其矿物组成 IngentaConnect
2013年7月7日 硅酸钙相组成由原钢渣中Ca/Si 摩尔比决定;RO 相被还原成金属铁和MgO,原钢渣总铁含量越高,铁 . 转炉钢渣由柳州钢铁公司和宝山钢铁公司生.
IVD2000红外转炉、电炉下渣检测系统 谱诚泰迪实业
VD2000红外转炉/电炉下渣检测系统是一套基于热图像原理的出钢钢渣识别检测控制系统。系统利用 钢流中钢渣含量实时计算显示,结合设定警戒值判断下渣时刻
企业产品成本核算制度——钢铁行业
2015年12月1日 四)对成本成本费用进行分配和结转,计算产品成本。 具备条件的钢铁 . 生产过程产生的高炉返矿、高炉水渣、转炉钢渣、锭坯切头. 切尾、轧制 
宝钢钢渣处理工艺及其资源化利用技术
铁水渣是由高炉铁水进入转炉预处理产生的钢渣。伴随冶金 1996 年,是经过精确计算、反复实验而确定的,目前烧结矿中的掺量为1.2%左右,平均粒径. 达到1.3 
转炉复吹与石灰石造渣行为控制技术的研究
计算时,天钢转炉取每吨钢加入50 kg煅烧石灰,125 kg废钢,吸热量计算结果是50 kg CaO/t钢吸热量 . 新工艺吨钢渣量平均降低20.25 kg/t钢,渣量降低20.13 %.
转炉钢渣资源利用的新方法 大冶金
2012年4月2日 摘要:我国转炉钢渣的利用率较低,其主要限制因素是渣中磷含量较高。提出引入 . 据ΔGθ=-RTlnKθ,可以计算反应(2)~(4)中各氧化. 物的活度。
转炉钢渣工艺矿物学及其综合利用技术 中南大学学报
摘要:对经缓冷处理后转炉钢渣的工艺矿物学特征及其综合利用技术进行研究。结果表明:转炉钢渣的 . 结果计算不同矿物的质量分数,结果如表3 所示。可. 见:除主要 
转炉低成本炼钢相关技术研究及模型开发《北京科技大学》2017年博士
通过理论计算,分析渣料成分、转炉冶炼过程渣料消耗对脱磷的影响,开发了包括合理渣料消耗量的确定、渣料加入时机调整等的转炉适宜渣料控制技术,通过固体钢渣的 
低碱度脱磷渣在转炉少渣冶炼中的作用
以210 t转炉为例,假设转炉终点炉渣量以60 kg/t钢计算,则转炉终点总炉渣量 . 根据钢渣矿物组分及其碱度,按照Mason的分类标准,该类低碱度脱磷渣属于钙镁 
转炉低成本炼钢相关技术研究及模型开发《北京科技大学》2017年博士
通过理论计算,分析渣料成分、转炉冶炼过程渣料消耗对脱磷的影响,开发了包括合理渣料消耗量的确定、渣料加入时机调整等的转炉适宜渣料控制技术,通过固体钢渣的 
比重法测定钢渣中磁性铁含量 ResearchGate
试验用原料为攀钢转炉钢渣以及脱硫扒渣,. 其粒度组成如表1;钢渣 各粒径钢渣和次尾矿中磁性铁含量按下. 式计算:. wi =ρF(. ρi-ρS)/. ρi(. ρF-ρs)×100 
转炉钢渣粉体颗粒粒形研究中国水泥技术网
2010年11月16日 摘要采用扫描电镜对水淬和热泼二种球磨转炉钢渣粉的颗粒形貌进行了观察。 该长短径比的颗粒频数的关系图,计算平均长短径比,供分析比较。
钢渣中水化惰性矿物的化学物相分析 硅酸盐学报
2016年5月5日 钢渣粉,太钢碳钢转炉钢渣经工业化辊压机闭. 路粉磨生产线制成钢渣粉 涤后置于100 ℃烘干、称重,由试样溶解量计算出. Fe 含量。 2.2 可行性 
转炉同时脱磷提钒可行性分析【维普网】仓储式在线作品出版平台www
通过对转炉提钒过程元素氧化的热力学计算,证明含钙的炉渣可以使P2O5固定在炉渣中,从而实现氧化脱磷。建立了五元高钙钒渣体系的分子离子模型,对设定的渣系成分进行计算分析表明,在渣中P2O5含量 返回转炉钢渣对铁水脱硅、脱磷的影响.
《钢渣中游离氧化钙含量测定方法》编制说明
本标准改变了国内化学分析方法测定钢渣中游离氧化钙存在氢氧化钙干扰而结果不准确的现状。 标准对转炉钢渣、电炉钢渣等碳素钢钢渣进行了研究,对碳素钢钢渣中游离氧化钙的含量测定本 .. 表3 纯氧化钙和游离氧化钙试验结果记录及计算结果 
转炉渣脱磷能力及铁水脱磷的实验研究Experimental Study of the
基于循环经济和环保对冶金渣循环利用的要求,本文开展转炉钢渣返回铁水脱磷的 计算,钢渣的产量达到了1.564吨,而我国转炉钢渣的利用率只有21% [2],造成了 
转炉钢渣中铁组分的氧化改质与磁选回收 环境工程学报
在不同工艺参数下对转炉钢渣进行了固相氧化改质,并对改质后钢渣进行了磁选 . 磁选管对原钢渣和改质钢渣分别进行湿式弱磁选实验,并计算磁选产率与回收率。
宝钢钢渣处理工艺及其资源化利用技术
铁水渣是由高炉铁水进入转炉预处理产生的钢渣。伴随冶金 1996 年,是经过精确计算、反复实验而确定的,目前烧结矿中的掺量为1.2%左右,平均粒径. 达到1.3 
转炉钢渣资源利用的新方法 大冶金
2012年4月2日 摘要:我国转炉钢渣的利用率较低,其主要限制因素是渣中磷含量较高。提出引入 . 据ΔGθ=-RTlnKθ,可以计算反应(2)~(4)中各氧化. 物的活度。
转炉炼钢工艺_图文_百度文库
贝塞麦(Henly)开发了酸性底吹空气转炉炼钢法; 187 这种炉型的形状更符合钢渣环流的要求, 炉衬蚀损后,其形状变化较小,对操作较为有利。 喉口直径的计算当供氧量Q和喷嘴前氧压确定后,可以按弗林公式计算喉口直径,即: Q q = 176 .
优化转炉炼钢工艺_西安秦东冶金设备制造有限责任公司 西安电弧炉
2018年6月25日 在转炉吹炼中脱硫也无效果,因为钢渣系中达不到平衡状态,渣与钢间的 计算所得工艺指标的对比表明,冶炼铁水不添加锰矿石,而在转炉炼钢中 
高炉渣的综合利用技术 知乎专栏
2017年11月17日 按2015年我国生铁产量以7.03亿吨计算,高炉渣产生量高达2.44亿吨。高炉渣 . 通常是将转炉钢渣装入铁丝网内,象溜坡一样滑到坡脚下进行加固。
转炉渣中游离氧化钙的分布及稳定化研究 控制工程网
摘要: 利用岩相显微镜分析了转炉钢渣中游离氧化钙(f . CaO) 的 量的生石灰调节钢渣碱度,这样转炉钢渣中会 . 3),并采用数点法计算了钢渣的主要成分(表2) 。
转炉熔融态钢渣循环利用的研究进展Advance in Research on the
转炉冶炼结束后,熔融态钢渣的温度在1600℃以上,其内蕴含大量的显热,若在高温下充分利用这部分热量,对钢渣进行综合回收利用,不仅可以降低钢渣的排放量,